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最笔直的300厘米——陀螺仪

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发表于 2017-7-14 22:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xd62215135 于 2017-7-14 23:18 编辑
" H- [1 c, H, r% b
8 Y! C% U7 S% X" Y9 b1 \* f8 v# I车为什么很难走直线,除了两个马达不同步之外,重心,两边的摩擦力也是很重要的原因,即使一个马达,小车也很难走直线。(原来是想弄一个马达的,小试了下,一般差距在1.5CM_1CM,但感觉没什么实际应用价值,放弃了)2 ~# M( ~3 g6 s9 x2 n$ H  N
而一般我们都在用双马达,主要是为了能方便快速的在直行与转弯中灵活的控制。EV3软件里同时控制双马达的模块有两个; C+ @7 t6 M4 s- q- ~3 J

转向移动

转向移动

移动槽

移动槽
. S) n* x- U0 T8 v$ ^
从模块上看,是同时控制两个马达的,那么可能会有人认为两个马达也应该是同步,速度相同,角度相同。但事实上是有些许不同的,下图分别是两个模块马达空转是BC马达角度分析图,会发现BC两个马达并不是完全同步,只是差距很小,而右图(移动槽)的差距要明显大于左图(移动转向)(看X轴时间范围),这是因为移动转向自带PID(书里写的)调节。+ b8 O: `9 Q3 I* V, Y! ?
[attach]45653[/attach 1.png ] 2.png
. V) F; s8 }' ^7 @1 c6 C即使是移动转向,他的BC功率也是来回波动的,而且启动和停止的速度变化过快,更会加大BC的不同步 5.png
  E' {) d, v3 a) b, J所以匀加和匀减速可以在一定的程度上减少BC马达的不同步。; r4 C# a4 m5 d
7.png
- K% ]) h, E, _8 X4 v这次的程序主要应用了PID中的P跟D,并在起始和停止使用了匀加匀减。程序还有些瑕疵,所以就先不放出来了,另外还有一些想法想去实验下,等以后完善完毕在放出吧。先放个视频,车型用的基本车型,(两边是对线用的),功率是81,距离大概是3.5米(没用角度,用的时间控制),误差在0.5CM& j3 b8 W+ x! i: r9 V
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MTAwMzQyOA2 ^( w. {& ~% a, M+ V: w2 i3 q
一些方案的设想
  n; @; o6 l0 r, f  [结构方面除了双流,估计也没什么了,再有就是一个马达了,可以拿回力马达试试哈哈。
* R( L; w" f! |0 I0 h8 P$ |程序方面除了陀螺仪,如果起始的黑线可以用光电来矫正车的方向,在配上陀螺仪,差距会更小,在如果终点的黑线也可以用来矫正的话,那0.5CM将不是问题。另外超声波也可以用来巡墙走,但这个墙估计不太好找,另外在精度上估计要差点。
) p/ ^& J" f9 I& {# u8 v+ J以上观点如果有不对的地方,希望大家能帮忙矫正。如果大家也有什么好玩的想法,也可以一起探讨下(仅限乐高自带传感器,本人很菜,非专科)
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发表于 2017-7-14 23:04:33 | 显示全部楼层
很好了,希望有更好的方法。
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发表于 2017-7-15 10:20:22 | 显示全部楼层
很好呀,都没离开地板那条线
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发表于 2017-7-15 15:10:01 | 显示全部楼层
和我的想法一样,,,我应该早点做,,把这个想法放出来,,,唉,,怪我太懒了,,
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发表于 2017-7-16 10:26:35 | 显示全部楼层
楼主,我刚才做了测试,测试次数大于5次,用最简单的小车做的,比赛要求是速度不得低于30,楼主用81功率,而我用了40的功率跑15秒。在实验数据里,表示任何时间点里面,电机度数差距在2度之内。而且实验小车是放在地上跑的。
$ _0 N6 ]  [3 d7 @4 T
2 `9 n7 P" g5 S2 x: K. `1 f$ X9 \5 {6 F# g1 T0 v: s# S
第二张图是100功率,数据也是功率的波动。
1.png
2.png
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 楼主| 发表于 2017-7-16 10:29:59 | 显示全部楼层
张家港初号机 发表于 2017-7-16 10:26& K8 H5 S6 P3 @5 _, m" V
楼主,我刚才做了测试,测试次数大于5次,用最简单的小车做的,比赛要求是速度不得低于30,楼主用81功率, ...
' a; h; |( g. ]: ]
是呀  所以才跑不了直线,需要校正呀
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发表于 2017-7-16 10:35:42 | 显示全部楼层
但是,实际情况是在不同功率下,实验小车偏离直线的误差都大于2CM,程序只有最简单的移动转向。
9 y( O5 i; H0 _' ~! s5 g+ O+ `7 d. Z根据之前另外一俩结构复杂的小车相比,实验小车误差大很多。
% }( H: `7 e" i8 l2 n3 i% S所以我想是否结构比程序重要一点。
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发表于 2017-7-16 10:51:14 | 显示全部楼层
极其有用的帖子,谢谢楼主
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 楼主| 发表于 2017-7-16 10:55:53 | 显示全部楼层
南京乐创 发表于 2017-7-15 10:20: X# l6 p8 m" |5 H2 r0 z6 P$ _
很好呀,都没离开地板那条线

1 d  l, j8 P1 u/ g刹车时偏了,就刹车时没有矫正 哈哈
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 楼主| 发表于 2017-7-16 10:56:35 | 显示全部楼层
冀·闲庭信步 发表于 2017-7-14 23:04, h- P  U( E" o) l$ P" h7 ^
很好了,希望有更好的方法。

* ^( S9 q* e+ `/ S谢谢 ,老师啥时弄个  好学习下呀
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 楼主| 发表于 2017-7-16 10:57:01 | 显示全部楼层
张家港初号机 发表于 2017-7-16 10:35
# i4 |. u. H/ `, u5 X2 n4 y/ `但是,实际情况是在不同功率下,实验小车偏离直线的误差都大于2CM,程序只有最简单的移动转向。6 ^; u- N1 I0 Q2 b
根据之前 ...
  Z$ l& l7 l- K* J$ Y: s9 p( t. Y
结构也很重要,即使一个马达都不一定能走直线,那原因只能是结构的问题
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发表于 2017-7-16 13:49:28 | 显示全部楼层
张家港初号机 发表于 2017-7-16 10:35
& l# Z5 A$ w: O; O6 d( j但是,实际情况是在不同功率下,实验小车偏离直线的误差都大于2CM,程序只有最简单的移动转向。6 Q, o4 C0 V4 ]+ A$ a& J
根据之前 ...

" p9 i8 B1 O% y  H7 k机器人,首先是一部好的机器。
+ G* Z7 e' d+ {% v" l+ J( W( {* W/ T3 ]! l9 |) {+ w
写入程序之后,机器方可进化为机器人!
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发表于 2017-7-17 08:23:24 | 显示全部楼层
冀·闲庭信步 发表于 2017-7-16 13:49# G$ [3 |" e1 R" `! a" S
机器人,首先是一部好的机器。" }$ l* W* X# T
4 v* C0 R  b9 \) i4 Y& i/ g
写入程序之后,机器方可进化为机器人!

. D4 ~; j- `: K谢谢说明,理解了。
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发表于 2019-8-16 14:51:11 | 显示全部楼层
支持你一下下。。
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