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新手 关于PID 调试问题 请列为大侠帮忙!

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发表于 2013-4-10 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 PID 攻略反复读过多次 已经理解了 当中 KP KI  KD   对于运动的作用  当 KP 值增大的时候 机器人的摆动幅度增加 用更快的速度回到 光感的阀值上     但是对于 KI  KD  我只知道 当试用一个值数后 不断的降低数值 会让车稳定下来!!

但是 当KI KD 的数值调节到 稳定值得时候  车可以走直线了 ~但是光值有变化的时候 会改变阀值 从而 车子又会摆动起来!

我用的是固定光值! 光感在 动力轮的前面 2个单位 大轮子

可能是我理解的不够好 但是为什么 别人的车在检测到黑线后 寻找到光感值后能直接走直线! 我想知道是不是 我在调节 KP 时有失误
因为当KP 摆动不明显的时候 我没遇到啊 ! 我基本上他摆动幅度不大的时候 我就带入 KI KD 进入调试

请达人指教 如何调试!
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发表于 2013-4-10 17:44:33 | 显示全部楼层
KP值是可以估算的,再读PID的那则文章吧(老外写的,糖大转的)!

请注意,除了软件,车的搭建也很重要......
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 楼主| 发表于 2013-4-10 17:55:29 | 显示全部楼层
blackblue 发表于 2013-4-10 17:44
KP值是可以估算的,再读PID的那则文章吧(老外写的,糖大转的)!

请注意,除了软件,车的搭建也很重要.. ...

嗯 但是 PID 的性质应该是 光感在任何位置 调节值 应该可以达到效果!
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 楼主| 发表于 2013-4-10 17:57:35 | 显示全部楼层
刚才调试的时候  KP 值在 6 7 的时候抖动非常厉害  我把 KIKD 降为0  在4.8的时候有一次放在其实位置没有摆动走出了直线!  其他的时候都会 0.8秒每次的 请问摆动 但是 幅度还是很大 这个时候如何调整!
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发表于 2013-4-10 22:11:27 | 显示全部楼层
明显就没有仔细看,我们翻译的文章里,明明写了调试方法。
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 楼主| 发表于 2013-4-14 00:24:16 | 显示全部楼层
糖伯虎 发表于 2013-4-10 22:11
明显就没有仔细看,我们翻译的文章里,明明写了调试方法。

额 我在回去看看 我可能太的太糙了 在看看!!!
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发表于 2013-7-20 23:29:58 | 显示全部楼层
糖伯虎 发表于 2013-4-10 22:11
明显就没有仔细看,我们翻译的文章里,明明写了调试方法。

是哪篇
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